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    Lima Filho
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    O MK voou 🙂 

    Nesse ultimo sábado…levei em um campo, onde a gente voa aqui em Fortaleza…pro primeiro teste. Aquela conferida se todos os comandos estavam corretos…e levantei voo.

     

    Apesar de nao ser sido aqueeeele voo…foi so uma hooverada a uns 2m de altura e por pouco tempo também. Já estava escurecendo….não deu pra voar antes porque estava ventando muito. Então esperei dar uma acalmada…

     

    A configuração estava praticamente a original no Mktools…foi mais pra sentir o heli. Essa semana que estou lendo bastante o manual pra poder fazer algumas alterações antes de voltar voar.

     

    Só vou conseguir voar sábado. Então dei uma pequena modificada pra testar:

    [Setup]

    Name=Beginner
    IniVersion=4
    GlobalConfig=235
    GlobalConfig2=2

    [Channels]
    Nick=3
    Roll=2
    Gas=1
    Gier=4
    Poti_1=5
    Poti_2=6
    Poti_3=7
    Poti_4=8
    Poti_5=9
    Poti_6=10
    Poti_7=11
    Poti_8=12
    Receiver=2
    MotorSafetySwitch=0

    [Stick]
    Nick_Roll-P=8
    Nick_Roll-D=4
    Gier-P=12
    ExternalControl=0
    [Altitude]
    Setpoint=252
    MinGas=30
    P=15
    Barometric-D=30
    Z-ACC-Effect=0
    Gain=15
    HoverVariation=8
    GPS_Z=64
    StickNeutralPoint=0

    [Gyro]
    P=100
    I=150
    D=12
    Gier_P=100
    Gier_I=120
    DynamicStability=60
    ACC_Gyro-Factor=27
    ACC_Gyro-Compensation=60
    DriftCompensation=0
    Stability=6
    Main-I=16

    [Others]
    MinGas=1
    MaxGas=230
    Compass-Effect=64
    UnderVoltage=37
    NotGas=45
    NotGasTime=90
    Orientation=0
    CarefreeControl=0

    [User]
    Parameter_1=0
    Parameter_2=0
    Parameter_3=0
    Parameter_4=0
    Parameter_5=0
    Parameter_6=0
    Parameter_7=0
    Parameter_8=0
    [Loop]
    Config=0
    GasLimit=50
    StickThreshold=90
    LoopHysteresis=50
    TurnOverNick=78
    TurnOverRoll=78

    [Coupling]
    YawPosFeedback=90
    NickRollFeedback=80
    YawCorrection=70
    [Output]
    J16_Bitmask=95
    J16_Timing=20
    J17_Bitmask=243
    J17_Timing=20
    WARN_J16_Bitmask=170
    WARN_J17_Bitmask=170

    [NaviCtrl]
    GPS_ModeControl=253
    GPS_Gain=100
    GPS_P=90
    GPS_I=90
    GPS_D=90
    GPS_P_Limit=75
    GPS_I_Limit=75
    GPS_D_Limit=75
    GPS_Acc=0
    GPS_MinSat=6
    GPS_StickThreshold=8
    GPS_WindCorrection=90
    GPS_SpeedCompensation=30
    GPS_MaxRadius=200
    GPS_AngleLimit=100
    GPS_PH_Login_Time=2
    Então se tive alguma dica de vocês que são mais experientes, é de grande valia. Situando um pouco…que pode ajudar nas dicas de configuração do GPS e Altitude. Aqui em Fortaleza venta bastante….
    É isso…fiquei bastante feliz que todo o esforço de montar o MK sozinho surtiu efeito….e foi bem realizada 🙂 Agora eh voar….

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