Adriano W

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  • Adriano W
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    Este tópico está relacionado com a instalação do OSD, mas se fores na parte de baixo do fórum, veras que tem a configuração dos fios da GoPro.

    http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=111450

    Adriano W
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    Rony, tb aprendi muito e continuo aprendendo, se não fosse dicas do pessoal, acredito que não teria conseguido fazer funcionar, troquei ontem as hélices, coloquei 10×4,7 ficou incrivelmente estável, (com a versão original, meu programador não chegou) isto que to usando a placa da HK, as hélices foram bem balanceadas e acredito que grande parte se deve a isto.

    Uma dica para ti, quando colocar fita (em sempre balanço hélices assim) coloca as fitas no lado de cima da hélice, tem menos efeito aerodinâmico.

    Onde tu comprou tuas hélices APC, quero pegar de reserva, esta semana vou fazer um vídeo e vou postar aqui.

    Adriano W
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    Show de bola o video.
    Adriano W
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    Os fios dos servos do leme e profundor que estavam passando perto do TX de vídeo, eu encapei com malha de fios, peguei um fio 2 + malha, tirei a capa (plástica) dele, tirei os fios de dentro da malha e inseri os fios dos servos la dentro, deu trabalho, mas ficou bem acabado e acho que tecnicamente funcionou tb, pois não deu interferência.
    Adriano W
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    Os meus estão todos os fios vermelhos ligados a placa, to usando este ESC – http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6457
    que é um modelo sem grandes configurações.
    Adriano W
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    Acabei de montar um e particularmente gostei da estabilidade dele, estou esperando novas hélices chegarem, mas tive alguns problemas se não fosse o pessoal do fórum não teria conseguido, vou acompanhar, caso precise de ajuda.

    Quero colocar agora alguma coisa no sentido do FY91q, to pesquisando para ver o que se adapta melhor a minha necessidade.

    Adriano W
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    Blz, o FMA eu tenho, o único problema dele e em dias nublados, em dias de sol ele é perfeito, uso ele no modelo de EPP FPV da King com a gopro na ponta, ele fica muito estabilizado. Mas vou pensar seriamente em comprar um destes para add no sistema, acho que é fundamental poder soltar os comandos e ele voltar sozinho ao “eixo”.

    Adriano W
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    Vinicius, qual seria a função do FY-30 no sistema, pois a placa não não estabiliza o quad, a função não é a mesma.
    Adriano W
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    Legal, belo vídeo, assim que chegar minhas hélices vou fazer um vídeo e posto ele. Pelo pouco que consegui voar antes de quebrar a hélice, tb achei pelo valor bem estável, para o meu propósito ta ótimo.

    Adriano W
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    Blz, ja mandei um e-mail para os dois endereços, valeu pessoal.
    Adriano W
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    Ta certo Vinicius, foi a helice que eu achei tb que casaria melhor para o quad, porem estava pensando tb numa 8×6 para ter mais estabilidade.
    Motor é o 2213 800kv.

    Me passa o contato do Doca.

    Adriano W
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    Tudo funcionando, mas vou comprar o gravador no ebay e vou fazer a troca do software, apenas vou alterar minhas helices para 8×4 e vou tirar minhas tripás, e com a nova versão acredito que o voo fique em X, fica melhor para filmagens, obrigado a todos pelas dicas, o problema era realmente na diferenca de velocidade, não sei o porque, (pois ja tinha feito) mas resolveu em fazer os end points, valeu.
    Adriano W
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    Video no youtube – http://www.youtube.com/watch?v=EOS2cgn2Mrg

    a equalização já foi feita sim, apenas achei que este procedimento equalizava a aceleração dos motores, não trimei nada, certamente é um dos fatores sim, a estrutura ta muito forte, sem torção alguma, tenho que balancear as hélices e fazer um amortecimento para a placa, o gyro do yaw tb estava torto, mas ja havia corrigido isto, acho que agora com alguns ajustes ele vai para o ar. Vou acertar (medindo com um tacometro) a rotação de todos com o ganho em 80%.

    Adriano W
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    Ontem zerei tudo e comecei do zero, tudo de acordo com o manual, tudo certo, porém que acontece, e visível e medi isto tb que a rotação das pás não é a mesma em todos os motores, por isto a decolagem sempre para um lado, até consegui voar com ele mas com o stick 75% picado e 75% leme para o lado esquerdo, se manter nesta posição ele até que vou um pouco, 20seg a um metro do chão. Consegui a mesma rotação em todos os motores, mexendo nos ganhos dos gyros, porem fica bom quando eles estão zerados, ai não tem como voar e tem coisa errada. Em anexo um vídeo, desculpe a imagem, fiz com o telefone e estava noite, mas da pra ver bem o que acontece.
    Adriano W
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    Acho que descobri o problema, estava seguindo o manual que baixei na hk, mas achei outro manual na hk mesmo com o rotação dos motores diferente a que eu tenho, estou usando hj – M1 e M4 sentido anti-horario e M2 e M3 sentido horario, vou inverter para ver o que acontece. o M1 e o sentido do voo da placa.
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