Adriano W

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  • Adriano W
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    Vinicius, tu quer dizer entrar na programação dos ESC e fazer os end point certo, isto ja fiz, mas sempre um motor fica para traz quando acelero com pouco motor, quero medir a rotação das helices com meio motor, acho que devem estar com a rotação no minimo muito parecido.
    Adriano W
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    Não Vinicius, a placa veio original com a indicação de zero e 100% do ganho invertido em relação ao manual, depois eu inverti ele e ficou correto, vou zerar tudo hj a noite e começar novamente.
    Adriano W
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    Marcelo, vou fazer o video sim, e posto para voces verem sim. De eletronica conheco um pouco, não sou experto, mas me defendo bem, o problema na minha região é a comrpa de componentes que dificulta bastante, e outro problema e a porta paralela que não tenho mais nos dois micros. Valeu a vontade de ajudar.
    Adriano W
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    Rony, acho que vou comprar viu, tem alguma melhoria significativa na alteração de softeare, qual versão tu instalou, o programador ja vem com software para o uso do mesmo.
    Outra pergunta, quando ele é balancado no sentido horario, os motores que aceleram são os da frente eo de traz, correto, acredito que a orientação do meu gyro está correta, mas ja inverti e tb não funcinou.
    Adriano W
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    Rony, obrigado pela dica, o correto seria trocar o software mesmo, mas não tenho o gravador ai complica, o meu problema ta relacionado com o YAW, pois se coloca o trimpot dele em zero, o quad voa relativamente bem, a com ganho neste gyro ele nem voa. Eu acho que teria que voar com as helices tripás que tenho 8×4, a vibração praticamente é zero. Qual o gravador que voce usou…
    Adriano W
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    pois é, terei que fazer um teste com calma no final de semana, por ele não está se sustentando sozinho, e quando coloco o yaw em zero ele até vou um pouco, ate eu perder o controle por causa de alguma ginada que ele venha a dar, o meu problema esta relacionado ao leme mesmo, não sei o que, pois quando adiciono comando n trimpot, ele começa a girar no eixo, da reverti o gyro e não resolveu, muito estranho, ou pelo menos estranho para marinheiro de primeira viagem, posto resultados dos testes. Mas valeu pela ajuda até o momento.

    Mas deve ter alguma coisa relacionada também a rotação, pois quando acelero, os motores não começam a rodar no mesmo instante, já fiz a calibragem, mas vou fazer novamente.

    Adriano W
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    FB mas o roll não corresponde ao aileron do radio…
    Outra coisa, tem que fazer a equalização da aceleração dos speed certo, não fiz isto, acho que por isto cada motor está com uma rotação e consigo regular pelos trimpot, porem estraga a estabilidade.
    Apenas para me certificar da equalização – girar yaw para zero – on o TX – acelerador um full – on na placa controladora – speed dois beep – colocar stick acelerador para baixo off – beep – reajustar o yaw
    Adriano W
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    Tb acho FB3, porem não to conseguindo reverter o yaw, ja fiz o mesmo **procedimento dos outros (precisei reverter o roll e o pitch) e reverteu numa boa, porem este não ta revertendo, certamente deve ser um detalhe, vou continuar tentando.

    **- Coloca o trimpot do yaw em zero (todo para a direita), ligo a pl. controladora, o led pisca varias vezes muito rápido, no TX coloco o leme para o lado esquerdo e o led que deveria piscar contínuo, não pisca.

    Adriano W
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    Zé, pois é, ja tinha pensado nisto viu, apenas comprei as tripás por que vi em alguns forun que seria melhores para os quad, mas de qualquer forma acho que teria que funcionar, mas acho que vou alterar sim para pás simples sim.
    Adriano W
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    Amigos, como sou “marinheiro de primeira viagem em quad” aparecem algumas duvidas que podem parecer simples mas as vezes impedem de voar e até podem se transformar em quedas infantis.
    Estou tentando voar com o quad, e a tendência dele é sempre ir para um lado, já fiz diversas regulagens nos trimpots e quando arruma um lado estrago o outro, e a tendência dele é girar no eixo, por mais que se ajuste o Yaw, já chegou no fim da regulagem e continua o giro.
    A ultima tentativa que fiz foi tentar deixar a mesma rotação em todas as hélices medindo isto, não voei depois disto, vou testar.
    Como não tem nenhum quad na minha região, fica a falta de experiência como meu principal adversário, se alguém puder me dar alguma dica é bem vinda.
    Adriano W
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    Problema resolvido, realmente era apenas a inicialização da placa, dentro de 3 dias devo fazer o teste final, estou a espera dos spiner dos motores, valeu a ajuda.
    Adriano W
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    Esc – http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6457

     Motor – http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8622

     

    Deve ser sim, por que não fiz este procedimento e certamente ele está desarmada, amanha posto o resultado, valeu

    Adriano W
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    Ok, Allan, vou tentar fazer a noite, valeu pela dica.
    Adriano W
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    Obrigado Jonis, problema resolvido.
    Adriano W
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