Adriano W

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    Tenho interesse no 1x diversity eagletree eye, obrigado.

    Adriano W
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    Gente, desculpa pela demora, a noite tiro as fotos e mando para voces, obrigado.

    Adriano W
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    Show teu aero, gostei do trem, muito bem acabado. Parabens.

    Adriano W
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    Eu to usando hélice APC 10×3.8, meu quad está com 1.350g e ta voando 12 min até a bat atingir 10,5v  a corrente de manutenção de voo fica em 13A. Está super estável.

    Estou querendo trocar o motor por este – http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=6157

    para ter mais segurança, atualmente to usando este da king – http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8622

    Adriano W
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    Ja fiz isto Marcelo, ele “mais ou menos” trava, mas posso te afirmar que não é a mesma coisa, ele fica jogando muito na vertical, percebo nitidamente que não é a maneira correta. Quando esta mais leve é perfeito em 50% com peso ele estabiliza em 61,5% de acelerador mas tenho que descobrir o porque isto acontece, a meu ver tem alguma coisa errada.

    Adriano W
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    Olha só, parece que realmente tem influencia do peso, fiz um teste agora a pouco sem TX gopro e bateria de 500mA e tudo funciona perfeitamente bem, inclusive ele trava a altura a 60cm do chão e caso se force para baixo ele logo volta a 60cm, agora realmente não sei o que fazer.

    Adriano W
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    Sim, Marcelo, ele precisa de um pouco mais da metade do acelerador para estabilizar, e mesmo assim, o ajuste é muito fino depois, fica complicado de ajustar manualmente o acelerador. O que percebi é que quando tiro  (TX + gopro + bateria de 500mA – tudo desligado) ele estabiliza numa boa em 50% com a chave acionada.

    Já fiz varias alterações em ganhos, no software e não sofre mudança nisto, cheguei a colocar os extremos dos ganhos apenas para ver qual a reação do quad, pra saber exatamente qual influência de cada ganho.

     

    Ao meu ver o peso não deveria ter influencia, pois o barômetro deveria ver a troca de altitude e indiferença de peso, dar mais ou menos motor para manter a altura, mas vai saber né…

    Peso do meu quad está em 1200g com o sistema de FPV fica em 1350g

    Adriano W
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    Pessoal, minha naza esta com uma característica no mínimo estranha, não sei se é o funcionamento normal dela ou e defeito ou configuração.

     

    Não é sempre que acontece, quando aciono o acelerador em 50% (tenho uma chave para isto e realmente fica no meio, pois conferi via software) o quad da uma descida grande, não sei exatamente, mas deve ficar entre 5 a 8 metros e depois estabiliza, e as vezes depois ele desce mais um pouco, vocês tem esta mesma característica, ou é só o meu. Valeu.

    Adriano W
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    Pegando um gancho, o TX lawmate quando “apontado” sua antena para o Rx a imagem apresenta interferencia, sei que isto é normal, mas qual seria a antena ideial para não ter este problema. Quero usar no multimotor, onde a distanca não seria o problema, digamos que eu vá voar no máximo a 500mts.

    Adriano W
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    Quem bom Sérgio, o meu quando aciono o fail safe manual, ele sobe e volta ao ponto de partida pelo ar, apos isto fica um tempinho se ajustando e começa uma descida muito suave e faz um pouso de “patrão”, muito perfeito, não pula nada.

    Adriano W
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    Meu freme foi construido por mim mesmo com fibra de carbono (140g), meus motores são motores de U$ 6,00 turnigy. Teu problema é configuração.

    Adriano W
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    Isto ai, primeiramente girei -15° (esquerda do eixo frontal, conf. é minha cidade)  ainda ele ficou girando no eixo, mas pouca coisa, depois fiz digamos um ajuste fino, mais -2° para a esquerda, e ficou perfeito.

     

    A calibração do GPS para tu ter uma idéia, fiz dentro de um quarto, sei que está errado, mas no que ta funcionando não se mexe né, se melhorar estraga. Apenas tenho que ver se consigo melhorar a estabilidade dele com vento, sem vento ta super perfeito.

    Adriano W
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    Sérgio, eu ja cheguei a 600mts e acionei o RTH, tudo perfeitamente bem, pousou melhor que eu, sem uns pulos de alguns vídeos que ja vi.

     

    Na minha cidade tenho -15°, porem ele ficou “travado” em -17°, fiz um ajuste fino e medi depois e ficou perfeito, travado parecendo que tem alguém segurando na mão.

    Adriano W
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    Não conheço bem o software da Futaba, tente procurar curva de aceleração, no Jr programei uma curva de aceleração (das duas possíveis) em 50%, e tudo certo.

    Adriano W
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    Terminei a configuração e parece estar bem estável, (achei mais que a FH 46 Pro) porem com vento ele balança um pouco, tenho que talvez fazer algum ajuste ainda, mas por hora ficou 175  175  175  130                130  130.

    Configurei uma chave para travar o acelerador em 50% e junto com esta chave configurei a aleta esquerda (do radio JR – tipo trimpot/potenciômetro) para 3 posições:

    **Quando estiver no meio – trava o acelerado

    **Quando estiver toda para baixo – o quad desce muito lentamente

    **Quanto estiver toda para cima – o quad sobe muito lentamente

    Achei que ficou super pratico para filmagens.

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