Daniel Gomes

Forum Replies Created

Visualizando 15 respostas - 16 até 30 (de um total de 273)
  • Replies
  • Daniel Gomes
    Membro
    none

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Faça o seguinte teste…simples…

    ligue tudo como estava…….”SEGUERE O AREO”…….. e desligue o radio….se o FAIL SAFE estiver programado certinho com o OSD (No RTH),,,,,,o motor ira ligar e vai aparecer o RTH na tela….

    Abç

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Grazziani..blz

    Pela miha experiencia tenho uma hipótese sobre seu acidente…

    Assisti umas 20 vezes seu video…ahahha

    Perceba que aos 50 segundos do video….logo apos o aero fazer a volta e picar pra descer….vc tem uma sequencia de glicths….bem característicos de perda de sinal..o servo fica loco…logo após o aero mergulha o que podemos aferir pelo picth que dispara…chegando aos últimos momentos do vídeo a 60 Graus…indicando que o aero tava caindo de bico!

    Se vc não configurou o Radio com OSD como mencionei…acho que sei o que pode ter acontecido… quando o aero chegou ao limite do Fance Mode….ele acionou o RTH….porem como o aero estava relativamente baixo e bem longe do ponto de origem…..ele perdeu o link com o radio! entrando em Fail Safe (Radio)……o aero acelera (Fail safe)…..porem sem comando,,,,olhe o glicths …..e vai pro chão!

     

    Os modulos UHF são muito bons…porem precisam de visada também….voar longe e baixo…é bem perigoso…..quando o RSSI ta ligado vc pode ver que o link do radio despenca! Ja derrubei aero assim…

     

    OBS- para o aero sair do RTH quando entra no Fance Mode…voce deve levar a chave de RTH até o RTH e depois volta-la ao normal!

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Na verdade no caso do ferrite é para atenuar ruidos de linha…por ex: do esc….do proprio gps….e do sistema para os servos!….eu uso! e até rezo pra Santa Luzia…ahahha

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    De uma olhada na programação do pitch…e o ganho no osd!…..Se tiverem programados errado faz o aero descer a pico!

    O STORM não programa motor em RTH!!!….

    Se o aero acelerou….foi feito pelo Fail Safe do RADIO e não pelo OSD 

    Se vc não configurou RADIO com OSD, vc simplesmente fez algo muito errado !

    Só lembrando — Fail Safe é um instrumento do radio controle ou modulo UHF que lembra “posições” do radio e as mantem quando perde o sinal!………………………..RTH é um modo de voo autonomo guiado por GPS acionado pelo radio!

    Para que o aero entre em RTH é preciso gravar no Fail SAFE do radio as posições desejadas….ou seja…..motor acelerado (Não muito pois o RTH não é tão esperto para pilotar o aero na pauleira)….mais a chave de RTH acionada……..Então quando o aero perde o sinal ele se lembra dos ultimos comandos ….ou seja motor e chave do rth acionados! E deve voltar pra casa!

    Só lembrando o RTH so funciona bem com um bom sinal de GPS….um dragon + um txv de 1000 é chiadeira bastante para acabar com o sinal do GPS se não estiver bem posicionado, ou com filtros e ferrites…..Seu video esta bem chiado!

    Vc tem o inicio do voo gravado…..o mostrador do gps no canto direito me parece piscar! a imagem não esta muito boa!

    Eu adoro os OSD da Cyclops..ahahha…..mas vc checou seu GPS….teve uma leva de Storm que veio com um erro de gps…o certo é ele funcionar com 3.3v….e em alguns gps ele veio ligado em 5V gerando uma inconstancia seria do GPS….isso aconteeu com um dos meus OSDs. veja imagem abaixo…

    Outra coisa…mesmo em RTH…ele reponde aos comandos,,,,mesmo que capengamente!

    Cade o RSSI —– Umas das coisas que mais dão segurança ao voo!

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Da uma olhada o pessoal do Flite test tem um material…

    https://www.youtube.com/user/flitetest/search?query=tricopter

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Se seu txv 1.2 (antena) estiver perto do gps…ele pira!…nao ira inicializar!

    Deixe tudo longe de tudo….manda uma fotinho da disposição do equipamento!…

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Se o aero ou a placa dentro dele estiver muito inclinada se não me engano a 30  45 graus…ele ão inicializa….

    Seu cyclop tem case protegendo a placa….?? ja queimei um osd encontando o toroide na placa!

    Qual frequencia de txv, camera e radio esta utilizado,,,,,,,,o gps fuciona em 1.5ghz mais ou menos…alguns equipamentos costumar interferi no gps!

    Abç

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    O aumento de potencia dos TXV em relação alcance, não é linear …assim o ganho de um de 200 para 400 é pouca….de uma olhada na calculadora aqui do site …ela te dara uma noção! Escolha pela qualidade do equipamento…e por antenas, que seu ganho sera melhor!

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Só uma OBS Rafael-  faz tempo que estou no aeromodelismo mas nunca com multirotores….meu primeiro multirotor foi com Multiwii…mas meu Deus, era maior tristeza dominar a parada….por isso fui pro NAZA e como disse antes,,, depois de “”bastante”” tempo 8 meses de uso … essa foi meu primeiro desespero sem explicação nenhuma!…Outra moro em Monte Alegre do Sul / SP (NUnca tive nada de errado nessa area)……tive a pane em uma fazenda em Uberlandia MG! nao sei se tem algo haver…

    Rafael Torres disse:

    Oh Daniel, nao quero causar polemica aqui nao, so estou passando o pouco que sei, e deixar as pessoas aqui ciente o que e um “DJI flyaway naza”, porque todos querem um phantom e acabam perdendo todo o investimento e machucando pessoas… Eu queria ter sido orientado antes de investir 1800 reais nessa controladora e perdendo 5000 reais em equipamento. E a empresa nao se prontifica a reparar, trocar ou explicar os problemas de seus equipamentos…

    Meu dragon link em uma conversa informal, recebi de graça outro kit para substituir o meu…Isso sim e equipamento e serviço de qualidade. Salve salve Mike…

    Agora que a Naza e uma das melhores, isso e questionável, o melhor position hold com GPS e da revolution board,

    o melhor pacote com controladora e GPS e da eagleeyes, o melhor suporte e do openpilot com certeza, nao da DJI, talvez o ponto forte da DJI seja a interface amigável e a docilidade dos ganhos da sua controladora, so isso.

    Outras placas de U$ 20 podem performar bem melhor na docilidade, mas tem um tempo gasto com aprendizado…

    Agora quando voce fala em equipamento top performance ruim, isso se deve em relação ao tempo e dedicação do operador, e relação aos chingling fazendo milagres e a mesma coisa, tempo e dedicação do operador.

    Qualquer chingling com motor e props balanceados, C.G. coerente e com ganhos(PIDs corretos voam muito bem), e e claro, projetos confiáveis que vem com erro e acerto ate seu ajuste fino da maquina, que nao tem relação de quanto custou para adquirir…

    Voce esta no hobby a 35 anos e nao tinha escutado falar de Flyaway naza, e eu estou aqui para informar, tudo esta mudando muito rápido em nosso hobby, precisamos nos unir para melhorar cada vez mais, na troca de informacoes…

    Por exemplo, para mim, todos que estão voando com multi rotores hoje em dia, deveria se informar nos benefícios da nova tecnologia to KISS esc, oneshot125, e o GUI cleanflight, vale a pena conferir…

    Denovo, precisamos nos unir para trocar informações, em beneficio do hobby.

    Abracos

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Prezado Rafael

    Não gosto de generalizar ou condenar completamente visto que este equipamento NAZA querendo ou não é um dos melhores. Mas para falar a verdade nunca tinha tido problema e nem procurado a respeito…achei coisa pra burro…ahahaha…entre no Facebook e olhe a pagina “djiflyaway”…..é tragicomico!

    Mas falando em não generalizar….estou no aeromodelismo uns 30 anos … no FPV 5 anos e ja vi gente com equipamentos top obtendo péssimas perfomances e gente com coisa chingling fazendo milagres…sempre temos que ponderar bem!

    Abç

    Daniel

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Falar a verdade eu não creio que seja uma interferência com a Mobius…quando liguei o quadri ele só piscou as luzes verdes indicando contato total com os gps (Sempre fico de olho nisso, mesmo em voo), tenho tambem uma zagi com tudo que é perigoso nela FRSKY 2.4 + TXV de 1.2 (200mw) + LPF + Cyclop + Mobius, vou a 1 km e o negocio é liso…

    Mesmo sem a camera ja tive dificuldades de comando voando com GPS….mas ver a p@##$%% do quadri indo em bora desesperador…ahahaha…. ou melhor triste pra caramba!

    Rafael o quadri não fez nada!!! estava em uma fazenda ,,,, mas o negocio estava no minimo a uns 150 metros de altura …veio cambaleando até uma toceira de mato! O mais complicado foi a correria e os carrapichos e carrapatos….hahah…

    Mas falar verdade uma das coisas que mais me chamou a atenção….primeiro foi dar comando total e o quadri retornar quase imperseptivelmente….e depois que acionei o rth ….ele começar o procedimento certinho….e depois não parar mair de subir!…..tenho quase certeza que não fiquei sem o equipamento por que a bateria acabou!

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Sim estou usando a Mobius

    Mas pra falar a verdade nunca tinha dado interferência….ja voei fpv com a Mobius com 5.8 e 1.2 e nunca tive estas falhas….soube que a Mobius dava interferência em UHF , mas sera que no FRSKY2.4?

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Prezado Luis

    Vac poderia passar um exemplo, um link desse equipamento?

    Obrigado

    Daniel Gomes
    Membro
    none

    Não tem nada ecrito nele assim como nenhum deles(Lawmate, Rangevideo, Racewood, Bevrc etc)….da para identificar pelo modelo e referencia da compra.

Visualizando 15 respostas - 16 até 30 (de um total de 273)