Floriano Peixoto

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  • Bom dia Guilherme!

    Passe-me os dados para depósito.

    Tenho dinheiro entrando entre hoje e segunda feira.

    Assim que depositar te mando o comprovante e endereço para envio.

    Vou por R$15,00 a mais nas contas para você me mandar por Sedex.

    Um abraço

    Guilherme Pedroso disse:

    Ola Floriano, o frete fica por minha conta se quiser que eu mando por PAC (R$10~R$15,00). Se quiser via sedex, a gente pode rachar a despesa. Gira em torno de R$27~R$30,00.

     

    Não sabia que a DIY drones estava restringindo frequencias agora…

     

    Grande abraço

    Olá Sérgio.

    Me enganei de nome.

    Coisa de velho.

    Era para falar com o Guilherme..

    Tenho visto suas mensagens dos voos que anda fazendo.

    Ainda não tive tempo de ver os vídeos. Parabéns

    Um abraço

    Sérgio Luis Almeida Filho disse:

    Grande Floriano, o Xbee não é meu, é o Guilherme que está vendendo, aproveite que está a preço de custo.

    Bom dia Sergio.

    Você está em,que cidade?

    Eu estou na Praia Grande..

    Vê para mim quanto dá Sedex para Praia Grande.

    Há uns dias atrás meu filho comprou um kit igual ao seu na Diy Drones e ontem ele recebeu um e-mail deles dizendo que cancelaram a compra porquê 900 Mhz só poder ser usado nos Estados Unidos e Canadá..

    Daí acho que vamos ficar com o seu.

    Um abraço

    Oi Marcelão!

    Genial este vídeo com o hexa voando sem um dos motores.

    Tira qualquer dúvida quanto à possibilidade dele voar com um motor de menos..

    Vamos ver se eu consigo terminar meu multi-rotor novo e aí te ligo para ver aonde você vai voar.

    E quanto à física básica, não tem dúvida. É isso aí mesmo.

    Um abraço

    Nano

    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Fala ai Nano, eu tenho mais dois além deste, só que os outros dois foram feitos na mão e este quase que todo na CNC.

    Se você quiser vir no final de semana para voar, é só da uma ligada e a gente marca. 

    Quanto a estabilidade, vou dar uma pequena esclarecida, sei que você também entende de física básica.

     Vamos lá, com 100% de certeza contrariando um comentário que um membro aqui do fórum que não participa aqui deste tópico fez em relação a quantidade de motores e estabilidade, quanto mais pontos de apoio dentro de uma circunferência, maior será a sua estabilidade, isso é uma questão de física, mas parece que nem todo mundo estudou esta matéria.hehehe

    Esta evidencia se faz mais presente na imagem abaixo quando que na falta de um dos motores de um hexa ele continua voando, se não quiser assistir inteiro é só ir até 2m40s

       

    Aí Marcelão!

    Está uma beleza.

    O que você achou do voo do hexa em relação ao Quad?

    Como sou braço duro, prefiro o hexa que é mais estável. Mas qual a sua avaliação, já que você é piloto?

    Estou montando um multi rotor novo.

    Se tudo der certo, até amanhã ele deverá estar voando.

    Aí quero levá-lo para você ver.

    Vais voar no final de semana?

    Quem sabe não nos encontramos?

    Amanhã vou laminar as placas de carbono. Aproveito para levá-las

    Um abraço
    Nano
    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Tem mais um, como foi apenas um vôo de teste e já estava anoitecendo, não abusei, foi o que chamamos aqui de “vôo coxinha “.hehehe

    Oi Marcelão!
    Gostei do sistema de fixação das hélices.

    Parece de motor glow. Muito bom

    Bons voos e boa filmagem.

    Um abraço

    Nano

    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Obrigado Nano, não consegui fazer nenhum filme, vou ver se amanhã levo as tralhas para fazer.

    Estes motores tem dois tipos de fixação, eu usei a que vai aparafusada diretamente no corpo, abaixo esta a imagem dele.

     Um abraço

    hacker Style Brushless Outrunner 20-28M

    Aí Marcelão!

    Ficou beleza!

    Também estou esperando o vídeo do voo.

    Que motores você usou e como estão fixadas as hélices?

    Um abraço

    Nano

    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Imagem do Hexa HX-3 totalmente montado e pronto para voar no domingão. 

    Olá Haupenthal!

    Eu também fiz meu primeiro quad com os braços compridos.

    Depois vi um do Marcelão com os braços bem curtinhos.

    O dele era muito melhor.

    Ele me passou a mesma informação que passou a você.

    Refiz o meu e não deu outra. Ficou muito bom.

    O princípio é o mesmo dos aviões de caça.

    Eles não podem ser estáveis. Tem que ser instáveis para terem capacidade de manobrar rapidamente.

    Só que o ser humano não consegue pilotar esses aviões instáveis. Aí entra o computador. Ele faz a leitura dos diversos sensores e corrige os comandos a cada milisegundo tornando o avião estável. Só que manobra rápido quando o piloto comanda.

    Com nossos bichinhos é a mesma coisa. Quanto mais instável, mais fácil do computador corrigir. Braço muito grande tem muita inércia e o computador tem dificuldade de correção. Quando corrige já é tarde demais e aí ele corrige novamente para o lado contrário e aí sim o multirotor fica instável.

    Falo computador de uma forma genérica para se referir aos componentes eletrônicos que controlam o voo dos nossos multirotores.

    Mas como você disse, nada como experimentar para comprovar.
    Um abraço

    Nano
    Marcelo Haupenthal disse:

    Não consegui reprogramar os cardprogramable. e olha que tentei bastante… até aprendi a calcular os fuses. Também tentei com os que você me passou e nada. abandonei, pois já chegaram os HK normais e com eles funcionou.

    Agora quanto ao desenho e explicação acima só vou acreditar 100% quando eu testar também. srsr 

    se pensar com a lógica, quanto maior o braço, mais lento será a oscilação e recuperação.
    é que meu raciocínio vinculado com aeros, e neles vale essa teoria. o vôo de um Giante será muito mais firme do que de uma azinha de 50cm.

    Oi Marcelão!

    Vou laminar umas placas de carbono e te mandar.

    O que sobrar é teu.

    Um abraço

    Nano

    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Nano os braços são em fibra de carbono, mas diferença de peso em relação ao alumínio  com as mesmas dimensões foi quase insignificante.

     Manda a fibra para mim que eu corto o que vc quiser.

     Um abraço

    Floriano Peixoto disse:

    Aí Marcelão!

    Ficou uma beleza.

    Adorei o trem de pouso.

    De que são feitos os braços?

    Se eu te mandar as placas de carbono você corta um frame para mim?

    Me passa quanto vai custar.

    Se você quiser também posso fazer as placas para você.

    Um abraço

    Nano

     

    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Frame montado e batizado por nosso amigo Comandante Fox por SCORPION.

    Aí Marcelão!

    Ficou uma beleza.

    Adorei o trem de pouso.

    De que são feitos os braços?

    Se eu te mandar as placas de carbono você corta um frame para mim?

    Me passa quanto vai custar.

    Se você quiser também posso fazer as placas para você.

    Um abraço

    Nano

     

    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Frame montado e batizado por nosso amigo Comandante Fox por SCORPION.

    Valeu Marcelão!

    Um abraço

    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Nano, é o mesmo que você tem no CD, você só terá que configurar para hexaX

     

    Floriano Peixoto disse:

    Ai Marcelão? Beleza?

    Você pode me passar o software que você instalou no meu hexa?

    Não tenho cópia dele. Vou transformar meu quad em hexa.

    Um grande abraço

    Nano

    Ai Marcelão? Beleza?

    Você pode me passar o software que você instalou no meu hexa?

    Não tenho cópia dele. Vou transformar meu quad em hexa.

    Um grande abraço

    Nano

    Oi Igor!

    Vou fazer isso que você fez  e ver o que acontece.

    Ele vinha voando normalmente. E de repente começou a acontecer isso.

    Valeu.

    Um abraço

    Nano

    Igor Araujo disse:

    Marcelão! =), cara muito obrigado, quem disse que eu lembrava da associação em paralelo, simples d+, so vc mesmo! =), salvou de novo!

     

    Nano, tive uns problemas parecidos, o quad voava e do nada caía, bom fui pro multiwii e fiz alguns testes, e percebi em alguns momentos que os sensores do nada paravam de funcionar, so ficava uma linha marron no grafico do multiwii, os motores respondiam aos comandos dos sticks, mas o quad nao se equilibrava e capotava, não encontrei a causa do mesmo, mas fiz o seguinte, reconfigurei o programa, gravei de novo no arduino, e supervisionei todos os fios relacionados aos sensores. Até agora tudo beleza, mas ficou esse misterio.

    Marcelo vi alguns posts seu aqui relacionando a programação dos ESC, queria saber se encontro algo para estes esc da hobiking? É perceptível melhora com a mudança da frequência do PWM em 400hz? Vale a pena será?

    Estou usando estes esc mas até agora não encontrei nada para eles, estou leigo em relação ao programa dos mesmo.

    Desde já muito obrigado! =)

    Tenho voado com meu quad regularmente. Fiz alguma fotos e filmes com uma Go Pro colocada de maneira improvisada sobre a lateral direita do frame, coberta por uma tijelinha plástica.

    Estava usando ESCs da HK.

    Chegaram os ESCs Turnigy Plush que tinha encomendado e troquei os da HK pelos Turnigy.

    Alterei no software da placa os parâmetros do ITG 3200 de 42 para 256 HZ

    Assim que armei os motores, eles não rodaram. Acelerei e 2 da esquerda começaram a funcionar e 2 da direita não.

    Achei que era problema de contato na fiação dos ESCs com os motores.

    Estava trabalhando com aceleração mínima em 1150 pois quando coloquei hélices APC Slow 10X4,7 e aceleração mínima em 1300 ele decolou sozinho ao armar os motores. Daí a razão de ter diminuído para 1150.

    Voltei a aceleração mínima para 1300 e ao armar os motores os quatro rodaram.

    Cheguei a fazer um voo curtinho dentro de uma sala pequena para mostrar para uns amigos como funciona um Quad.

    Notei que ele estava um pouco mais oscilante, mas nada que não conseguisse controlar. Não alterei as configurações de P.I.D. Pretendia fazer isso depois que voasse em espaço aberto.

    Fui voar na pista de Samaritá, ontem.

    Estava ventando um pouco.

    Decolei com ele encarando o vento, e depois de alguns segundos de voo, ele capotou e se esborrachou no chão.

    Dei uma olhada para ver se danificou alguma coisa e como não quebrou nada, fiz uma segunda tentativa.

    Não deu outra, assim que decolou, capotou novamente.

    Ele capotou nas duas vezes como se o vento tivesse feito ele girar, pois estava encarando o vento e ele virou para trás.

    Não entendi bem o que aconteceu. Achava que os sensores deveriam impedir que isso acontecesse se fosse provocado pelo vento.

    O Quad está bem leve, mas acho que o vento não seria o suficiente para fazê-lo capotar.

    Em seguida, voei com meu hexa, nas mesmas condições de vento.

    Ele voou perfeitamente, balançando com o vento e corrigindo sozinho as interferência. Como ainda não sei voar direito, voo sempre com o Acelerômetro acionado.

    O hexa está bem mais pesado que o Quad.

    Alguém já passou por alguma situação como essa?

    Abaixo o link do vídeo editado feito pela Go Pro on board.

    http://youtu.be/_8Fs09ArQ0I

    Um abraço

    Nano

     

    Oi Marcelo!

    Desculpe a falha. Não tinha visto a resposta.

    É uma pena que não possa fazer esse voo mas eu já imaginava que não seria possível. Agora você me confirmou isso.

    Um abraço

    Nano

    Marcelo Gonzalez (AVRBRASIL) disse:

    Fala Nano, eu já tinha respondido na pagina anterior.

    Um abraço

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