JOSE LUIS PEDROSO SBROGLIO

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  • Tbem estou na mesma, me parece que há uma verificação mais rigorosa na receita federal. O jeito é esperar.

     

    Data Local Situação
    07/10/2011 11:48 CTCI SAO PAULO (GEARA) – SAO PAULO/SP Encaminhado
    Em trânsito para TRIBUTADO – EMISSAO DSI
    29/09/2011 10:51 CTCI SAO PAULO (GEARA) – SAO PAULO/SP Conferido
    27/09/2011 15:42 CTCI SAO PAULO (GEEXP) – SAO PAULO/SP Encaminhado
    Em trânsito para CTCI SAO PAULO (GEARA) – SAO PAULO/SP
    05/09/2011 14:08 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL – BRASIL Encaminhado
    Em trânsito para RFB – FISCALIZAÇÃO/CUSTOMS
    05/09/2011 14:07 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL – BRASIL Conferido
    Recebido/Brasil
    31/08/2011 13:56 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Encaminhado
    Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL – BRASIL
    31/08/2011 13:54 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Conferido
    Recebido na unidade de exportação
    30/08/2011 12:10 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Postado


    Olá Rodrigo,

     

    Parabéns pela iniciativa, todas as ideias aqui postadas são muito boas. 

    É uma pena que vc não teve esta ideia antes,  eu perdi o controle do meu quadricoptero e não tinha noção do que fazer se algo desse errado. 

     

    Abraço a todos!

    José Luís

    O OSD da eagletree ainda não chegou, para variar o status está parado no correio, espero que com o fim da greve eu receba logo 🙂

     

    Abraço

     

    José Luís

    Ficou show Guilherme!

    Parabens…

    Pois é temos que contar até com o inesperado como esta corrente de ar… 

    Por isso que toda vez que vou voar dá aquele frio na barriga 🙂

     

    Abraço

    José Luís

    Sim você está certo Franco, no próximo projeto(oktokopter) que já está a caminho vou escolher melhor lugar para instalar o TX de vídeo, provavelmente em um dos braços mantando longe do RX e da eletrônica toda.

    Acabei de efetuar a compra no ML do GPS tracker mesmo com GPS do OSD(eagletree), GPS do mikrokoptero(navboard+gps), gravando o vídeo e tudo mais o gps traker é um recurso muito prático. Quanto ao espaço no okto terei bastante para testar.

    Quando o meu chegar farei alguns testes e postarei aqui no FPVBrasil assim poderemos discutir nossa experiência.

     

    Abraço

    José Luís

    r tasca disse:

    Veja se alguem da tua região pode fazer um sobrevoo ( aviao, quad, qq modelo FPV ) gravado perto da area onde acha que caiu. Muita gente teve sorte com este metodo.

    Carlos Hernani – ITU disse:

    Olá amigo, tive um problema semelhante com o seu… o meu rádio Futaba perdeu sinal a cerca de 100 mts do aeromodelo…e descobri em testes de bancada que o meu equipamentos de FPV de 2.4ghz, e dependendo da posição que eu estava em relação ao equipamento, chegava a inibir completamente o sinal entre o receptor e o rádio, isso sempre depois de alguns minutos em funcionamento, por isso não percebia antes, mas também fiz testes com telefones sem fio (2.4Ghz) e descobri que interferia significativamente no sinal entre o FPV, tb fiz testes com modens de internet sem fio de 2.4GHZ, e o efeito foi o mesmo, sempre depois de alguns minutos funcionando o modem perdia o sinal entre o pc e derrubava a rede.

    Olá Carlos,

    Foi por isso que tomei a precaução de escolher o TX de video 5.8Ghz, Tx de controle (futaba T10cag 2.4Ghz) mas pequei no local de instalação acredito eu. O TX de vídeo (mondo 500mw 5.8ghz) foi instalado também na parte de traz do quad com a antena na vertical que por sua vez estava muito próxima de uma das antenas do RX. Pode ter ocorrido uma interferência por harmônicas justificando a perda de sinal que ocasionou a perda do quad.
    Wifi, telefone sem fio etc… no meu caso estavam fora de questão mas deve-se tomar cuidado sim, frequências muito próximas se não bloquear ao menos interferem o suficiente para reduzir o alcance.

    Abraço
    José Luís

    Franco Ripoll Leite disse:

    2.4Ghz é brabo.. lenhei meu aero 1 semana atras.
    talvez estava meio baixo demais. quanto mais longe menos rasante dá pra voar.. O estranho é que nem quando ele subiu com o vento vc conseguiu retomar o controle. Outro problema do 2.4GHz: as vezes quando perde a comunicação ela não volta mais…

    Oi Franco,

    Perder o controle e retoma-lo já havia acontecido uma vez, mudei a posição da antena porque eu achei estranho a 100mts perder o controle, daquela vez foi possível retomar o controle, sai correndo salvei o quad.
    Penso em fazer um teste em terra de alcance mas como você mencionou dependendo do ângulo que o aparelho estiver e altura os resultados vão ser diferentes. Vou adotar instalar a antena em V na parte da frente como sugerido pelo FB assim quando tentar retornar pra casa o sinal será mais forte.

    Abraço
    José Luís

    FB disse:

    lições aprendidas:

    1 – antena em V deve ser virada para a frente para ter sinal maior na volta do que na ida…
    2 – voar com OSD com no mínimo RSSI e tensão da bateria
    3 – voar com OSD+GPS+gravador de video para ter as coordenadas da queda
    4 – voar com rastreador GPS

    Oi FB,

    Obrigado por compartilhar suas perolas.
    Não decolarei mais sem OSD… sobre a antena faz sentido volta-la para frente, rastreador já na “wish list” 🙂

    Abraço
    José Luís

    Ricardo Stein disse:

    Não conhecia este produto, já está na minha lista de compras!
    Muito bom mesmo…Obrigado

    Abraço
    José Luís

    Olá Guilherme,

     

    Meus parabéns pela iniciativa! Adorei… Desejo a você sucesso. É de gente como você que este país necessita, assim não dependemos tanto de opções importadas.

     

    Abraço

    José Luís

    Oi Laercio,

    Sim Hoverfly é uma ótima placa mesmo agora eles estão com GPS e muito fácil de ajustar, tudo pelo radio através do ganho. 

    Até 200m era a minha intenção de voo, mas após perder o controle o vento e não sei o porque o quad foi subindo tão rápido que o perdi de vista, não dava para ir procurar.

     

    Abraço

    José Luís

     

     

    Olá Vinícius, comprei o OSD da eagletree mas está parado no correio por isso estava voando sem OSD.

    O FailSave estava configurado sim diminuir os motores para 20%  o que já é suficiente para uma descida bem rápida, mas não sei porque não funcionou. 

    O Receptor não estava livre 360º (pode ser este meu erro) instalei o receptor na parte superior do quad com uma aste da antena na vertical e outra na horizontal mas na parte de traz, por isso imagino ter perdido o controle no momento que fiz a manobra de 180º e tentei voar com o nariz vindo de frente.

    Eu estava voando em casa ao lado de uma área de reserva natural em vinhedo e infelizmente não dava para ir atras a coisa foi muito rápida e logo perdi de vista o aparelho. O equipamento era um quadricoptero, o frame de alumínio feito por mim, controladora de voo da Hoverfly, um TX de video Mondo Stinger 5.8GHz, CCD 1/3″ Sony 520 lines, camera canon point and shot 7Mp instalada em um gimbal feito por mim, 4x esc 60A turnigy, 4x brushless Emax 2826.

    Total do prejuízo por volta de $1.500 USD.

    Na próxima vez vou ter um gravador para registrar a imagem da CCD(pelo vídeo daria para ter ideia onde caiu), não voar sem OSD(com OSD eu teria a coordenada e seria de fácil localização), instalar o RX controle livre 360º e antes de tudo fazer um “range test”.

     

    Muito obrigado Vinícius 

     

    Abraço,

    José Luís

    Muito obrigado Fabio, vou dar uma verificada no forum se perdi algum detalhe.

    Abraço

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